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降低转炉钢铁料消耗的措施

作者: 2019年11月05日 来源:全球化工设备网 浏览量:
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降低转炉钢铁料消耗的措施钢铁料消耗是转炉生产的一项重要综合性技术经济指标,也是转炉成本构成的主体,占炼钢的成本的80%。影响钢铁料消耗的原因是:1、转炉吹损过大铁水条件较差,其Si成分波动较大,喷溅率达到5%

 降低转炉钢铁料消耗的措施

钢铁料消耗是转炉生产的一项重要综合性技术经济指标,也是转炉成本构成的主体,占炼钢的成本的80%。影响钢铁料消耗的原因是:

1、转炉吹损过大
铁水条件较差,其Si成分波动较大,喷溅率达到5%。低硅铁水时易因热量不充足、操作不当造成严重后吹,使渣中氧化铁含量大增,增加了铁损。

2、钢水收得率低
高温浇铸时坯壳较薄,容易引发生产事故。由于事故多发导致回浇余钢水、连铸坯废量增多。同时由于切割隔嘴更换不及时,氧压不合理致使隔口较大,降低了钢水收得率。

3、出钢温度高
出钢温度高会增加连铸事故,同时使铁水烧损过多。

解决措施:
1、调整炉龄结构
用部分低价辅料代替废钢入炉量,降低钢铁料成本。

2、提高石灰质量
采用优质石灰石烧制石灰,对石灰加入量实行精确控制。

3、减少渣料加入量
钢渣量每增加10kg/t,钢铁料消耗会升高2.5kg/t,应实行小渣量操作。

4、提高高拉碳率
提高高拉碳率,会大幅度减少后吹,减少了金属氧化损失。

5、降低渣中FeO含量
在确保不烧枪、不粘钢的前提下降低过程枪位,在满足脱磷前提下降低渣中全铁含量,将渣中全铁含量控制在16%以下。

6、降低出钢温度
采用全程钢包加盖工艺,以降低出钢温度。

7、提高连铸金属收得率
1)连铸过程采取低温快铸的操作思路,优化结晶器保护渣理化性能,确保浇铸过程的稳定,杜绝浇铸过程中的粘结现象,减少重新甩坯。
2)提高中包连铸寿命,减少热换中包次数,降低甩废率。
3)严格控制中包浇余钢水量,将中包大块高度控制在200mm以下。
4)根据铸坯断面尺寸选用合适的切割嘴,将焊缝减小,以减少切割渣。

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