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扬子石化化工厂汇聚“金点子”结出“金果子”

作者: 2018年11月27日 来源:全球化工设备网 浏览量:
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扬子石化化工厂是该公司的主要生产厂之一,PTA联合装置是该厂的核心生产装置。今年以来,扬子化工厂PTA联合装置以问题为导向,以创效为目标,发挥技术人员专业化优势,在开展合理化建议“金点子”活动中,不仅降本增
扬子石化化工厂是该公司的主要生产厂之一,PTA联合装置是该厂的核心生产装置。今年以来,扬子化工厂PTA联合装置以问题为导向,以创效为目标,发挥技术人员专业化优势,在开展合理化建议“金点子”活动中,不仅降本增效显著,而且全面提升了装置综合能力,结出了实实在在的“金果子”。

增加一根管线 减少污水20吨/小时

  随着工艺的不断优化,PTA三线的循环溶剂需求量持续降低,导致当前每小时的设计供水量比实际使用量多出20吨。多出来的部分,最后都要排放到地沟,作为污水进行处理。

  8月底,该装置重启了PTA三线,实现二三线同时运行的模式。此时二线的循环溶剂量供给不足,每小时要补充20吨左右的脱盐水,一定程度上增加了能耗。

  工艺员张向阳想到,如果将两边互补一下,岂不是两全其美?他发现两条线的循环水溶剂管线最近的地方相差不到2米,这就意味着只要增加一根2米左右的跨线,就能完成改造。他的建议上报装置后,立即被采纳。改造完成后,跨线投入运行,通过控制原有流程上的调节阀,富余的循环溶剂将自动分流到二线,避免了一边排地沟,一边补脱盐水的情况,两条线的溶剂使用量得到了很好的平衡。9月份以来,装置污水单排环比下降近10%。

利旧两台储罐 节约氮气3700标立/小时

  近期,装置生产主管梁治祥发现,二线精制单元压力过滤机的密封气和反吹气压力波动较大,对产品质量造成了较大影响。由于过滤机密封和反吹气一部分来自氧化反应尾气,而该尾气还用于PTA物料风送和干燥等,在间歇式风送时,容易造成气量不足,压力降低,影响产品精制提纯的效果。经过分析,梁治祥从废弃的PTA一线找到两个储罐,安装在反应尾气进入压滤机系统前,起到了缓冲的作用。

  “反应尾气富足时,可以先储存在两个缓冲罐中,气量不足时,缓冲罐自动进行补气,这样就能保持系统压力,减少从外界引入氮气。”梁治祥一边说,一边画了一幅流程图,“现在三线也在开,尾气压力较高,通过一根跨线接到密封气系统中来,这样可以节约一股氮气。”

  根据他的想法改造投运后,装置累计降低氮气用量3700标准立方米/小时,综合能耗降低了12千克标油/吨PTA。

扩容一台设备 降低成本20万元/年

  今年6月,PTA二线节能改造时,为了充分回收结晶器气相余热,他们将不凝气经过洗涤分离后并入系统,作为装置风送气的补充量。但在实际生产运行中,结晶器气相分离罐分离效果未能达到设计要求,气相带液较为严重,对后续氧化铝单元的冲击较大,而且造成后系统管线腐蚀严重。

  为此,生产主管焦义平经过多次现场试验,提出了一个新想法:扩容增加一台大型分离罐,以此解决凝液分离效果不佳的问题。

  “制作一个罐子的成本很高,而且周期长,显然不合适这个改造。”焦义平虽然有了想法,但实施起来依旧困难重重。不过装置设备员根据物资记录,了解到库房内还有一台因一线停产而积压的备用分离罐。

  经过分析,该罐复合层材质为钛材,设计压力、温度等参数均大于新增罐使用要求,完全能够满足装置长周期稳定运行需求。新罐安装就位投用后,立刻解决了前期结晶器尾气回收问题。不仅年减少氧化铝采购费用20万元,而且避免了因管线泄漏而造成的环保隐患
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