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扬子石化锅炉装置4号炉脱硝超洁净改造完成

作者: 2018年08月31日 来源:全球化工设备网 浏览量:
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日前,随着扬子石化热电厂锅炉装置4号炉脱硝超洁净改造的完成,该厂1~5号锅炉脱硝超洁净改造全部完成,达到了氮氧化物排放低于50毫克/标准立方米的最新环保标准。目前,这5台锅炉运行状况良好,投运之后烟气排放均达
日前,随着扬子石化热电厂锅炉装置4号炉脱硝超洁净改造的完成,该厂1~5号锅炉脱硝超洁净改造全部完成,达到了氮氧化物排放低于50毫克/标准立方米的最新环保标准。目前,这5台锅炉运行状况良好,投运之后烟气排放均达到了国家最新环保要求,而且脱硝系统实现了安全、稳定、经济运行。
  据介绍,5台锅炉超洁净改造均采用扬子石化的自主创新技术,相对于采用其他技术路线,此次改造共节约费用4000多万元,每年可减少运行费用约1000万元,同时不产生二次污染,缩短了施工工期,节约现场用地1500平方米以上。
  为了确定这5台锅炉的超洁净改造技术路线,从去年底开始,扬子石化热电厂在行业内外多次进行详细调研,对等离子、臭氧、增设催化剂等技术路线进行认真比选:低氮燃烧+多层SCR(选择性催化还原反应)技术最为成熟,但投资大、时间长,不能确保实现2018年改造全完成的目标;臭氧脱硝技术较为成熟,但是存在着改造投资高运行成本价高、生成硝酸氨的安全风险高等问题。
  为此,该厂技术人员在原有脱硝工艺基础上,提出了利用原反应器空间增设催化剂、优化烟气流场、改进选择性非催化还原脱硝系统喷嘴和温度场的脱硝技术攻关路线。这种自主创新技术可以缩短工期,减少投资费用,降低运行风险。
  2017年12月18日至2018年1月6日期间,扬子石化热电厂首先对3号炉实施了脱硝超洁净改造。对选择性非催化还原脱硝系统喷枪位置和喷口进行优化;在SCR精确喷氨上部科学增设导流板;在已有50立方米脱硝催化剂的基础上,充分利用烟道空间再增加20立方米脱硝催化剂。经过近一个月的运行调试和参数分析,3月初,3号炉排放达到了环保最新标准。
  随后,扬子石化采用自主创新技术对其他4台锅炉也实施了超洁净改造,克服了改造受限多、物资准备时间紧、攻关技术经验少、运行调试复杂等众多难题,终于在近期完成了这5台锅炉的超洁净改造工作。
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